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dc.contributor.advisorQuea Vásquez, Juan Antoniospa
dc.contributor.authorPérez Manco, Kristell Gala Asunciónspa
dc.contributor.authorSandoval Zavala, Mayra Valeriaspa
dc.date.accessioned2022-05-13T15:16:21Z
dc.date.available2022-05-13T15:16:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/4885spa
dc.description.abstractLa presente investigación se llevó a cabo en la “Corporación Industrias Plásticas”, con desarrollo en la división corporativa “CIPTECH”, dedicada a la fabricación y comercialización de etiquetas adhesivas. La investigación se enfocó dentro de la línea de producción sin impresión, ya que representa el mayor ingreso de ventas y fabricación de productos con mayor rotación. Dentro del proceso productivo se evidenció la baja capacidad de la línea de producción, debido a la falta de acceso a materiales y la elevación de tiempos en ejecutar las actividades, conllevando a no poder satisfacer por completo la demanda solicitada. Para poder mejorar la capacidad de la línea de producción sin impresión, se aplicó las metodologías de Lean Manufacturing: SMED, Kanban y Trabajo Estandarizado. Primero se verificó el estado actual que atraviesa la empresa de estudio, se analizaron órdenes de producción cargadas en el sistema de control de producción de la empresa (SCP), así como la toma de tiempos en las actividades que no agregan valor al proceso, se pudo identificar demoras en el cambio de un producto a otro, tiempos de espera a materiales auxiliares y elevado tiempo de ciclo, provocando que la capacidad de producción no sea óptima. Se procedió a validar los procesos y operaciones que fueron observadas, para luego proceder a plantear propuestas de mejoras que se encuentren dentro del alcance de la empresa de estudio. Luego, se procedió a ejecutar las acciones de mejoras propuestas con el apoyo del personal operativo de la empresa. Finalmente, con los resultados obtenidos se recopiló datos de muestra, con fines de poder evidenciar las mejoras, teniendo como resultado la reducción de tiempos de cambio de producto en un 48%, tiempos de espera a materiales auxiliares en un 28% y tiempo de ciclo en un 8%, los mismos que se buscó mantener mediante documentos estandarizados.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - URPes_PE
dc.subjectLean Manufacturinges_PE
dc.subjectCapacidad de producciónes_PE
dc.subjectSCPes_PE
dc.subjectSMEDes_PE
dc.subjectKanbanes_PE
dc.titleLean manufacturing para mejorar la capacidad de la línea de producción sin impresión en una planta etiquetadoraes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ingenieríaes_PE
thesis.degree.nameIngeniera Industriales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6866-5610es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline722057es_PE
renati.jurorRosales López, Pedro Pablospa
renati.jurorSaito Silva, Carlos Agustínspa
renati.jurorOqueliz Martínez, Carlos Albertospa
renati.author.dni75853253es_PE
renati.author.dni73123787es_PE
renati.advisor.dni09380924es_PE


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